中国儿基会启动“圆梦未来·无限可能”公益项目
近期,部分地区钢材市场成交好转,黑色产业链多头情绪回暖,带动焦煤、焦炭反弹。
9月份预计将迎来小幅反弹夏季,预计电厂库存普遍将出现大幅下降。10月份,在大秦线检修的后半程,预计北方港口煤炭交易价格将出现难得的上涨机遇。
7月动力煤市场低位徘徊经历了五月中旬到六月中旬的积极抢运之后,电厂库存得到大幅补充,6月下旬,大部分沿海电厂存煤可用天数达到20天以上的高位。在整体宏观经济增长放缓的大背景下,下半年煤炭行情也是压力重重。随后,电厂拉运煤炭积极性开始出现下降,到达北方港口的煤船大幅减少。此外,南方高耗能产业大幅压缩,落后产能加快淘汰,促使煤炭需求放缓。有利和不利因素交织在一起,促使煤炭价格保持稳定。
从6月下旬到7月下旬,北方港口煤炭交易价格持续阴跌据悉,已经公布今年上半年业绩预告的煤炭企业中,21家公司净利均为预减或预亏。然而,根据各方面的信息,政府的审批权下放之后,各省核准火电的建设速度明显加快。
火电建设过快,最受伤的其实是火电厂。张博庭认为,即便关闭现有过剩产能,问题暂时还是解决不了,如何遏制住火电建设规模不受控制地继续扩大,这个问题市场自己解决不了,只能靠政府想办法。煤电减量为清洁能源铺路四川大学教授马光文认为,对东部的火电国家要采取措施进行减量限制,要扩大清洁能源的增长份额,为消纳西部水电提供空间。能源清洁化是大势所趋8月3日,美国总统奥巴马宣布了美国的清洁电力计划,提出到2030年美国的碳排放要在2005年的基础上减少32%。
艾明建称,在减碳问题上,中美两国意见一致,并提出要共同承担责任。由于他们之间是竞争关系,无法联合起来,共同自觉地控制产能不断恶化的趋势,一旦国家出台严厉的减排要求,他们的生存空间会进一步缩小。
所以现在还是要大力发展水电、风电等清洁电力,以便在将来的电力市场上有更大的竞争能力。对此,四川省发展改革委副巡视员艾明建认为,如果该计划实施,意味着未来美国不但一个燃煤火电都不能建,可能还要关掉数百个燃煤火电。现在有一种说法,火电厂建多了,可以拉动煤炭消费。2015年以来,北京京能集团、神华国华相继关停了一些在京的燃煤电厂,目前北京市仅剩的一座燃煤电厂,按计划也将于明年关停。
煤炭行业一定要有减量化使用和可持续发展的大思路,若能让煤炭消耗降低,多利用一些可再生能源,把更多的化石能源留给后代,将是一件非常有意义的事情。我国面临着能源结构调整的任务,要把以煤炭为主的化石能源比重降下来,大力发展水电、风电等清洁能源。目前已经获得核准的火电规模超过1亿千瓦,等待审批的还有1亿千瓦,在可预见的未来,我国能源结构持续恶化的情况已经十分明显。所以,当前我们要解决的,不仅仅是火电产能过剩和弃水、弃风问题,而是我国能源结构调整,能否实现可持续发展的根本性问题。
中国水电工程学会副秘书长张博庭告诉记者。新能源尽管也保持较快的装机增速,但装机规模与火电相比仍然较少,发电量替代效应尚不明显。
但是,由于电力结构的恶化,煤炭消耗量激增,环保问题更加突出。同时,年内完成6台现役小火电机组的关停、淘汰工作。
然而,就在京津等地相继淘汰燃煤发电的同时,一些地方的燃煤装机却加速上马。同时由于产能严重过剩,出现水电弃水、风电弃风和火电机组开机不足问题,经济效益也受到了严重的影响。如何预防火电出现过剩产能,是我国电力行业进入新常态之后,必须要解决的最大的难题。据统计,上半年,全社会用电量降幅明显,而火电投产大幅增加,同时各地火电项目核准开工步伐加快。如果将来中国也宣布减碳计划,燃煤电厂将会陷入尴尬境地。我国电力产能过剩主要是燃煤电厂的数量太大,并不存在可再生能源发电能力的过剩。
在这种形势下,我国的可再生能源,无论是水电、风电还是光伏发电,都应该是多多益善。火电产能严重过剩的问题如果不尽快解决,将对我国可再生能源的发展构成巨大障碍。
华能澜沧江水电公司负责人韩称,广东是水电利用大省,但据了解,目前该省已经核准了3600万千瓦的火电,另外还有2700万千瓦的火电取得了路条,如果这些燃煤机组全部落地的话,云南的水电企业想在广东有所作为,基本上就没有可能了。张博庭指出,很多火电电量是水电弃水、风电弃风所换来的结果,这样的恶性循环对环境保护没有一点好处。
中国电力企业联合会标准化中心主任许松林指出,利用可再生能源有利于节能减排,这是一个发展方向,如果化石能源越来越少,肯定是有积极意义的。火电建设过快,最受伤的其实是火电厂,由于他们之间是竞争关系,无法联合起来,共同自觉地控制产能不断恶化的趋势,一旦国家出台严厉的减排要求,他们的生存空间会进一步缩小。
张博庭指出,电力体制改革之后,由于企业的投资积极性提高,我国电源建设投资难的问题得到了解决,从而也加强和保障了我国的用电安全性。天津市2015年也制定了相关计划,除热电联产外,天津今后将不再审批新建燃煤发电项目综合来看,我们预计16年和17年综合盈利分别约4亿和8亿,而18年有望达到12亿以上。下半年煤炭业务有望好转,远期煤层气盈利增长可期公司上半年盈利较低归属于母公司净利润仅0.2亿元,主要由于煤层赋存变化导致精煤产量同比下降43万吨,影响净利润约1.5亿元,预计下半年有所恢复。
项目预计总投资19.88亿元,建设周期预计为2.5年,2017年12月全部完成,2018年达到日产1,000吨LNG(约2000方)的预期目标,公司测算项目内部收益率为13.5%。增资控股煤层气公司:投资地面抽采项目,前景广阔盘江控股持有煤层气公司71.73%的股权,公司拟以9.5亿元增资51%股权。
项目预计于2017年建成投产,投产后公司将新增年供电量16亿度,新增年供热量4,200万亿焦耳。募集资金中,14.1亿元用于投资老屋基上大压小低热值煤热电联产动力车间项目,16.7亿元用于盘江矿区瓦斯抽采利用项目,9.5亿元用于获得集团煤层气公司51%股权,剩余补充流动性。
瓦斯抽采利用项目:盈利前景较好,年净利有望达到8亿以上盘江矿区煤层气(煤矿瓦斯)资源丰富,总储量约1509亿立方米,占贵州省储量的15.4%,而公司现有6对生产矿井的瓦斯储量约为459.1亿立方米,具有极大的开发潜力。煤层气公司拟将增资款全部用于盘江矿区瓦斯抽采利用项目(地面利用部分),该项目拟采用先进的瓦斯液化提纯技术将井下抽采出的瓦斯提纯制成LNG产品,主要用于六盘水城市燃气和车用燃气(总需求量约12亿方)。
预计15-17年公司原有煤炭业务归属于母公司净利润分别为1.4亿、2.1亿和2.6亿元,而考虑增发项目,按照公司披露的数据推测煤层气及低热值电厂远期新增盈利约12亿元。公司于6月9日停牌,收盘价为15.55(除息后),期间上证指数和煤炭开采II跌幅分别为28%和27%,预计复牌后短期股价将有20%以上调整。该项目拟通过改造及新建瓦斯抽采系统,重新规划和发挥抽采系统能力,最大限度抽采瓦斯,为地面液化天然气(LNG)产品加工厂提供原材料。公司于8月18日公布3年期定增预案,拟以12.20元/股的价格,向建信基金、瑞丰资产和杭州汇智等3家机构非公开发行不超过4.01亿股,募集资金总额不超过49.0亿元(发行前股本为16.55亿,发行后股本增加值20.56亿)。
低热值煤热电联产项目:自备电厂降低电费,有望贡献净利1.5亿老屋基自备电厂现有装机容量30兆瓦,重建低热值煤热电联产动力车间,将增设2套150兆瓦大型发电机组替代原有30兆瓦小型机组,项目计划投资14.1亿元,单位投资4,522元/千瓦。预计项目建设周期预计为5年,实施期为2015年至2020年,2020年以后为稳定生产期,投资总额约16.7亿元(主要包括区域预抽巷投资约1.2亿元,抽采设备投资约14.7亿元,新增采区抽采系统及设备投资约0.8亿元)。
煤层气公司现有业务包括:低浓度瓦斯发电、瓦斯提纯、瓦斯发电余热利用等项目,14年和15年上半年净利润分别为1838和989万元。公司测算项目的内部收益率达到63.04%,投资回收期仅2.1年,按此测算年净利润有望达到8亿元以上。
不过考虑到增发价和员工持股价格均为12.20元,加上未来煤炭和煤层气业务盈利的增长预期,我们看好公司中长期发展。此外,公司还公告了员工持股计划,参与认购的包括盘江股份及下属子公司员工,资金来源为参加对象合法薪酬及自有资金,拟出资总额为7208万元,将委托建信资本拟成立的圆梦盘江1号专项资产管理计划管理,通过杭州汇智间接持有公司股票,存续期60个月,锁定期3年。